Mensajes de Ejecución por Deriva
"Round Rotor Gen Slew Run Diverged (IMag)."
"Round Rotor Gen Slew Run Exceeded Max Iters."
"Ind2 Motor Slew Run Diverged (IMag)."
"Ind2 Motor Slew Run Diverged (Slip)."
"Ind2 Motor Slew Run Exceeded Max Iters for PF Conditions."
"Ind2 Motor Slew Run Exceeded Max Iters at Full Load."
Descripción (Description) - Estos son errores de inicialización. El modelo de la máquina observado incorpora saturación y otros métodos no lineales, y por lo tanto, la inicialización del modelo no se puede realizar directamente. Se utiliza una técnica iterativa de minimización impulsada por errores (ejecución por deriva). Si las condiciones en los terminales del generador son extremas, esta técnica iterativa puede divergir. Varios tipos de mensajes se muestran cuando ocurran estas condiciones, y estos son:
- Divergido (IMag) - Esto indica que la magnitud de la corriente del terminal disparó el sensor de divergencia.
- Superó Iteraciones Máximo (Exceeded Max Iters) - Esto indica que la ejecución por deriva no convergió en el momento en que alcanzó al número máximo de iteraciones permitidas.
- Divergido (Deslizamiento) – Este indica que el motor de inducción disparó el sensor de divergencia.
Solución (Fix) - Revise las condiciones de terminales de la máquina (Potencia y VAR) y determine si pida que el equipo desempeña mucho más allá de su capacidad nominal. Modifique la máquina en el caso de flujo de potencia para ponerla dentro de una carga aceptable. Por otra parte, los datos del modelo pueden ser corruptos, y no pueden ser que representa una característica de la máquina razonable. Si está utilizando sus propios datos, intente reemplazarlos con los datos proporcionados por EasyPower desde la biblioteca de modelos. Compare los constantes para ver donde los datos pueden estar en error.
Causa Raíz Rara (Odd Root Cause) – En el proceso de ejecución de simulaciones con motores de inducción, hemos encontrado un caso en que se genera este mensaje, pero las causas anteriores no son la raíz del problema. En un caso descubrimos que la frecuencia de base había sido ajustada a un valor alto de 400 Hz, debido a un sistema que se creó después de ejecutar una simulación de 400 Hz para una red de pista del aeropuerto. La alta frecuencia de base provocó a un motor con sus datos especificados para 50 o 60 Hz que se diverja durante la ejecución por deriva.
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